主要是由预备处理、生物处理、深度处理3个组合而成。在其中,预备处理大多为气提脱氨、提纯脱酚和去油;生物处理一般采用厌氧发酵-氧气不足-好氧的搭配处理工艺;深度处理主要包含混凝沉淀、吸咐技术性、空气氧化、膜分离技术等。但几乎都存有生物处理出水量有机化合物浓度高、污染物去除不到位、深度处理花费高难题,经过长时间的改造设计都未能做到良好的效果,对以后回收利用及零排放系统软件造成很大影响。
新疆省某煤化工企业选用隔渣池-二级气浮机-水解酸化池-BCR加工工艺预备处理酚氨回收利用污水,选用水解酸化池-UASB预备处理对二甲苯污水,选用A/O-混凝气浮-臭氧氧化-BAF-过虑-活性炭过滤的组合工艺对数据预处理后的组合污水开展联合解决,通过对比该公司污水处理站的结构参数及运行情况,剖析各污染物除去实际效果及合格状况,以求为类似废水处理工艺工艺技术及提标改造提供一定的理论依据。
1、煤化工企业概述及污水处理工艺
该煤化工企业选用碎煤充压汽化技术性生产制造工业甲醇(90万t/a)、1,4-丁二醇(30万t/a)、轻质燃料油(70万t/a),副产品有盐酸、尼古丁、粗酚、硫铵等。污水排放总产量为453.2m3/h,污水的处理归类、水体、水**如表1。
2、废水处理工艺和各单元教学设计主要参数
2.1 酚氨回收利用废水预处理模块
酚氨污水污水池对酚氨回收利用污水开展缓存贮存,规格55m×25m×7.7m,水力停留时间(HRT)为24h;隔渣池沉砂池共4座,并列运行,单座规格28.3m×7m×76.2m;一级气浮池共3座,并列运行,单座规格16m×4.5m×4.2m;二级气浮池共3座,并列运行,单座宽度为16m×4.5m×4m;水解酸化共2座,并列运行,设计方案选用折流式的水解酸化池淤泥床,单座规格37.5m×26.6m×8.3m,池中初始化组合填料,HRT=40h。
BCR加工工艺是一种选用高效率脱氮分批多循环系统活性污泥的技术,选用分批多循环系统运行周期院(渗水→爆气→拌和)→(爆气→拌和)→(爆气→拌和)→反复数次(爆气→拌和)流程→沉定→滗水→闲置不用,相较于传统式生物脱氮必须大比例硝化液逆流,可以灵活运用原水里的有机化合物做为水解酸化池的氮源,合理节约酸碱度和氮源的添加,减少系统软件使用成本,与此同时可以根据污水处理情况随意调节运行周期。BCR反应池共4座,并列运行,单座规格80m×22m×9m,HRT=140h。每座BCR反应池配套设施16台充氧效率高、经久耐用的蝶式射流曝气器。
2.2 对二甲苯废水预处理模块
对二甲苯污水中带有高浓度有机物、醛类、大环内酯等,选用水解酸化池-UASB对于该污水中有机化合物进行预溶解,减少处理系统软件的处理方法负载。选用1座厌氧发酵水解池,规格15.5m×6.2m×8.65m,池中初始化组合填料,HRT=16h。选用6座UASB厌氧反应池,并列运行,单座规格10.5m×5.5m×8.65m,HRT=56h。每座UASB厌氧反应池装有1套布水系统软件、三相分离器、消水系统及循环。UASB设计方案超越管道至BCR反应池,填补水解酸化池所需要的氮源。
2.3 综合性微生物控制部件
通过预备处理后酚氨回收利用污水、对二甲苯污水与超低温工业甲醇污水、工业甲醇精馏塔污水、1,4-丁二醇污水、日常生活检验污水及其它污水在混和污水调节池内调节水体水**,随后**进到A/O反应池。混和污水污水池规格25m×7m×7.7m,HRT=2h。
A/O反应池,4座,并列运行,单座规格70m×15m×7.5m,池中初始化组合填料,HRT=48h(A:O=1:2.5),硝化液持液200%。运行中淤泥浓度值保持在2000~4000mg/L,A段DO≤0.2mg/L,O段DO为2~4mg/L。
2.4 深层控制部件
(1)混凝气浮池,2座,并列运行,单座规格20m×7m×4.35m,装有PAC加药设备、PAM加药设备各1套。
(2)臭氧氧化池,1座,规格25m×8m×6.5m,HRT=2h。配套设施3台12kg/hO2源臭氧消毒机,2用1备。
(3)BAF池,8座,并列运行,单座规格6m×6m×6m,HRT=1.5h,池中包装火山岩石、陶粒砂等填充料,填充料相对高度2.5m。
(4)快生物滤池,8座,并列运行,单座规格6m×4m×5.6m,过滤速度6.25m/h,过滤材料包装相对高度1.2m。
(5)石英砂过滤器,6台,并列运行,每台规格D3.2m×5m,过滤速度12.5m/h,活性碳包装相对高度1.5m。石英砂过滤器设计方案超越管道,正常运转时快生物滤池出水量立即至回收利用蓄水池。
2.5 污泥处理模块
气浮池所产生的泥渣、BCR和A/O反应池所产生的剩余污泥经搜集后汇到淤泥储池,随后送进污泥浓缩池子开展萃取解决。污泥浓缩池子共二座,并列运行,单座规格D9m×5.5m,固态负载为45kg/(m2•d)。总计绝干污泥量为5580kg/d,选用2台产出量为32m3/h带式隔膜压滤机开展污泥处理,脱干污泥含水率≤85%,运行周期为8h。
3、运作实际效果
污水处理站超负荷使用后,2018年4~6月期内展开了持续抽样剖析,取样点向各控制部件中的重要加工工艺,测量实际指标值为COD、氟化物、总磷、酚。
3.1 酚氨回收利用废水预处理单元运作实际效果
酚氨回收利用污水带有较高浓度COD、氟化物、醛类,均值浓度值分别是1515、122、315mg/L。经隔渣池、气浮机、水解酸化池、BCR等工艺处理之后,COD、氟化物、醛类平均污泥负荷分别达到79.1%、91%、82%。在其中水解酸化池加工工艺后出现总酚浓度**,这是因为鲁奇炉汽化污水中酚主要是以甲酸为主导,但仍然带有一定量的多元酚和甲酸酯,在氧气不足环境下,运用兼氧菌把它水解反应为模块酚和有机物,增强了醛类的浓度值。经抽样检查,BCR反应池出水里总磷、总酚分别是21~43、31~86mg/L,酚氨回收利用废水预处理模块对总磷、总酚的污泥负荷分别是74.1%~88.3%、75%~90.4%。